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学习创新为他插上复合型蓝领的翅膀——天津装备公司刁军同志先进事迹 刁军,天津装备公司机加工分厂数控铣床操作工,今年35岁,大件组组长、高级技师。1992年10月进厂后,他努力刻苦学习和钻研技术技能,很快独当一面,被党组织吸收入党,成为当时厂里最年轻的党员之一。他不但学习技术成绩突出,熟练驾驭各种车、铣床类及加工中心的操作技能和编程,并能创新工作,把知识运用到实践中,较好地解决了生产中遇到的难题,并参与完成了许多新产品加工件试制任务,带出了优秀的生产一线班组大件组和三个技术过硬的徒弟,还在北车集团和天津市机电控股集团的技能大赛中取得优异成绩,多次受到公司的嘉奖,被誉为生产的排头兵、复合型蓝领人才,成为天津装备公司青年职工学习的一面旗帜。刻苦钻研的拼命精神 1993年初,20岁的刁军进厂当上车工,由于工作努力,不久就担任了增压器车间机工三组组长,成为当时工厂最年轻的班组长之一。不久,车间进了第一台数控立车,领导让他学习操作,由于他只是技校毕业,基础知识太差,所以干得非常吃力。但他非常要强,找技术人员拜师,像蚂蚁啃骨头似地下功夫学。一次,他接到国防科委的一个箱体加工件任务,需要编程序,可是他就是编不出来,回家后饭不思觉不睡,一点一点地钻研,车间主任看他这么有毅力,就推荐他去上“半工半读”的数控中专。“真感谢老主任啊,其实上中专是要有条件的,我当时的条件并不够,但主任亲自推荐,使我如愿以尝。”他心存感恩,更加拼命地学习和实践,从94年到97年这一千多个日子里,他上午干活,下午学习,加上星期六的全天课程,他如饥似渴,付出了很多艰辛。学习让他如虎添翼,头脑睿智了许多,干起活来得心应手,不但拿到了数控中等专业毕业的学历,还带了第一个徒弟,并光荣地加入了中国共产党,成为生产的骨干。这是他学得最苦的一个阶段,但是苦中有甜,每天学到的理论,都能在实践中应用,当枯燥的理论在操作中豁然开朗时,当操作中遇到具体问题在书本上找到答案时,他感到付出得很值得。 1997年底,工厂有一批数控车工去新加坡某公司出劳务,为了使自己的技能有一个快速的提高,刁军也报名参加。临行前,他不忘把一本本厚厚的专业书带上。那是一家专门从事机床加工的私企,十几种加工中心设备,技术要求很高,在那里,刁军吃惊地发现,国外的自动化机械系统的先进水平与国内水平的差距很大,这正是自己增长技能的好机会。只短短的几天适应期后,他和伙伴们便正式上岗了。私企老板的质量要求得非常苛刻,加工尺寸稍有偏差,就会被老板请到办公室里“喝咖啡”,那可不是去享受,而是要接受老板的训斥。一次,刁军接受了一批比较复杂的加工件,以前从来都没有接触过,虽然很精心地干,但效果却不理想,被老板“请”去,拍桌子、瞪眼睛的一通呵斥,那滋味可不好受了。被羞辱的他,心里暗下决心,一定要长志气、长能耐,绝不能让人看不起。从此,他更加拼命地学习,白天不论干活多累,回到宿舍也要在灯下读书到深夜。在别人看来,那些深奥的专业书很难“啃”,但他学起来却很受用,因为他钻进去了。以后,他不但再也没有被“请”,而且还受到老板的嘉奖。敢为人先的进取精神 2003年从新加坡回来的刁军,认识上升了新的高度,他积极参与技术攻关,把学到的知识和掌握的技能融会贯通地运用到实践中。当时他已经30多岁了,但他没把精力放在“成家”上,而是一门心思学习工作,就这样日积月累,他不仅扎实地掌握了一名数控操作工必备的知识和技能,而且自学了许多机械制图、工装设计、电工、计算机、自动化专业的教科书,广泛涉猎了当代自动化控制领域的技术资料,并学了有关的英语知识,成为既能驾轻就熟地操作加工中心,又能操作各种数控机床的多面手,靠着这些技能,攻下了一个个技术难关。2005年,刁军所在的制动机车间从市场上揽来日本三荣公司的加工产品,由于精度要求高、加工难度大,而且没有工装、刀具,因此有人提出疑虑:干得了吗?而刁军和攻关组的同伴们却没有被难倒,他画图设计做出工装刀具,反复编程调试,连续奋战了一个多月,每天都是从早晨干到深夜。那时儿子刚刚出生,他没有时间照顾,就把父母接来,省去了后顾之忧。终于,刁军和工友们啃下了这块“硬骨头”,他们加工出来的工件,达到了用户的要求。从此,这家日本公司成为工厂的长期客户;他还参加了CHK5112C自动换刀数控立式车床操作攻关,这台机床是我国早期的试验型国产大型数控,在购进的数年内经常出现问题,基本处于停工状态,经维修攻关,刁军配合技术人员对机床各项加工参数进行了试验调整,攻关成功后,这台机床达到了理想效果,在此后数年间承担了数十项大型零件的精密加工,成为工厂加工大型箱体的关键设备;为了解决增压器“支承体”重叠深孔精加工质量难以保障、特型面曲线及圆弧导向面各点连接达不到设计要求等难题,他在实践中敢于摸索创新,通过采取改进粗加工工艺、改变半精加工轨迹、调整精镗加长刀杆钢性支撑及加工刀具与加工程序合理搭配等方法,使ZN290系列、ZN250系列增压器支承体、出气壳等加工件的一次交验合格率,由不足50%提高到99.3%;加工件废品率由32%下降至0.3%;生产效率提高了23.9%,受到车间及公司的一致好评。勇于攻关的创新精神 2006年车间生产组织重新调整后,成立了大件组,这个组不但担负着车间50%的生产任务,而且承担了新产品试制重任,刁军不负众望,担任组长后,他以身作则,保证生产进度,每月加班超过100小时,完成月定额的4倍以上,产品不合格返修率控制在指标以下。在试制ZN350系列轮船增压器、170系列油田增压器、ZN310系列高原增压器和国防科工委大型箱体等多种新产品的试制过程中,他克服时间紧、任务量大、加工难度较高等困难,保证了其中关键部件的试制加工,保质保量的按期完成了新产品的试制任务,并利用机床加工的下角料加工专用胎具及部分加工刀体,降低了试制成本;在试制海军研究所合金铜泵体等新产品中,遇到了零件加工难度较大的困难,如:合金泵体需要在封闭深型腔内加工半圆形深槽(公差只有0.02mm),加工中看不见过程,而且还需加工五次重叠总长超过600mm的深孔;大转子需要加工细长中心轴、细长内孔及壁厚仅15mm深180mm的薄型内腔和外形等等。数家加工企业未能试制成功。为保证试制顺利完成,他利用CAD/CAM及在线加工的方法进行粗、半精加工,尽量使用宏程序完成特型加工,精加工时设计了多刃刀具进行微量分层加工,终于成功完成试制任务。之后为满足小批量交货,改进加工路线、延长工作时间、采用一人三机的加工方法使效率提高了2.5倍。保证了客户对外顺利供货,为公司赢得了两份长期加工合同。 天道酬勤。2007年刁军在公司第一届技术运动会上获得冠军,荣获天津装备公司技术能手称号,并代表公司参加北车集团公司第三届技能大赛,取得数控铣工第四名的好成绩,荣获中国北车集团公司技术能手和青年岗位能手称号;2008年,刁军参加天津机电控股集团公司首届技能大赛,夺得加工中心组第三名的好成绩,被授予津机电控股集团公司优秀技能标兵称号。2008年,他还荣获全国铁路总工会颁发的火车头奖章。 刁军虽然取得了很大成绩,但他没有停步,目前他仍在刻苦攻读大专学历,他要通过自己的不断努力,在数控加工这个“舞台”上实现自己更大的人生价值。?
作者:114.238.33.* 回复:0 发表时间:2009-12-01 21:42:12
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